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本文作者: 木子 | 2021-01-08 11:39 |
在一條120米的生產(chǎn)線上,國內(nèi)最大的輪胎制造企業(yè)中策橡膠實現(xiàn)了“自動駕駛”。
所謂產(chǎn)線的“自動駕駛”,是工業(yè)制造領(lǐng)域近來興起的一股技術(shù)趨勢。它的本質(zhì)是將大數(shù)據(jù)、AI與自動化技術(shù)融合——過去,大數(shù)據(jù)和自動化在制造業(yè)是兩條不同的路徑,“自動駕駛”巧妙地把兩者結(jié)合,打破了自動化必須要有大型機械臂的迷思。
在位于杭州下沙的中策橡膠的102工廠,一套復(fù)雜的算法被寫進了胎面壓出產(chǎn)線的中控臺協(xié)議里,每10秒自動對幾十個關(guān)鍵的工藝參數(shù)進行微調(diào),全程無需老師傅手動干預(yù),就能保證胎面滾過120米的聯(lián)動生產(chǎn)線,依然厚薄均勻、形狀尺寸及重量穩(wěn)定。
胎面壓出工藝的“自動駕駛”在行業(yè)內(nèi)尚屬首創(chuàng)。1月8日,記者獲悉,通過這套技術(shù),中策橡膠的胎面壓出產(chǎn)線一次良品率大幅提高,能將橡膠制品重量誤差控制在1%內(nèi)。
“我們在集團內(nèi)部稱之為‘1%戰(zhàn)役’,”中策橡膠集團企劃部經(jīng)理慕曉宇說,“在輪胎制造領(lǐng)域,能把重量誤差控制在1%內(nèi),是非常不容易的。”
作為國內(nèi)輪胎制造業(yè)的老大,中策希望挑戰(zhàn)“不容易”的事,為行業(yè)帶來更多前沿經(jīng)驗。成立62年來,中策抓住了中國汽車保有量飛速增長的機會,從成立之初的一家膠鞋工廠發(fā)展為國內(nèi)排名第一、全球排名第九的專業(yè)輪胎制造商,旗下有朝陽、威獅等多個知名品牌,每年有40%的輪胎遠(yuǎn)銷海外近200個國家和地區(qū)。
剛剛過去的2020年,中策橡膠的生產(chǎn)總量、銷售總額和效益又創(chuàng)下歷史新高,并入選浙江省經(jīng)信廳評定的《2020年浙江省“未來工廠”》。
這些成績都?xì)w功于集團的“數(shù)字化”戰(zhàn)略。“包括和阿里云的合作,是我們的‘一把手工程’?!蹦綍杂钫f。
某種程度上,它也回答了一直以來困擾本土制造業(yè)龍頭的問題——“米其林、固特異、普利司通都是百年輪胎老店,我們?nèi)绾稳プ汾s他們,甚至找到機會超越他們?”
中策橡膠的數(shù)字化“初體驗”發(fā)生在2017年。當(dāng)時阿里云發(fā)布“工業(yè)大腦”,提出將人工智能、數(shù)據(jù)技術(shù)與工業(yè)生產(chǎn)相結(jié)合。中策橡膠成為“工業(yè)大腦”的第一批用戶,希望算法工程師能幫忙改進輪胎制造的第一道工序“煉膠”。
全球每年有1700萬噸的橡膠被消耗,其中很大一部分被制成幾十億條跑在路上的輪胎。但橡膠變輪胎,是一個相當(dāng)復(fù)雜的過程,第一道“煉膠”就難點重重:橡膠來源不一,科特迪瓦和越南的橡膠特性差別巨大,把它們混在一起,投入到一個密封的空間里密煉,就像投入充滿未知的“黑盒子”。
為了保證煉膠結(jié)果的穩(wěn)定性,一些輪胎巨頭的做法是“粉碎均化”,把各種膠料剪成小塊兒,不斷摻和,直到調(diào)出想要的結(jié)果為止。但這種傳統(tǒng)手段的能耗很高,成本很高。
“工業(yè)大腦”解鎖了封閉密煉空間的“黑盒子”:首先接入關(guān)鍵生產(chǎn)數(shù)據(jù)和質(zhì)量指標(biāo),再通過應(yīng)用算法模型對數(shù)據(jù)進行深度運算分析,模擬出“黑盒子”內(nèi)的狀況。這樣一來,將哪些產(chǎn)地的原料進行組合,使用怎樣的參數(shù)配比都一目了然。
據(jù)介紹,煉膠工廠的產(chǎn)品一次性合格率從最初的92.2%提升到99.9%,能耗下降15%,用工人數(shù)減少35%。2018年,中策橡膠憑借和阿里云“工業(yè)大腦”合作的膠料密煉項目,獲評“IDC中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型大獎優(yōu)秀獎”。2019年,中策的煉膠工廠被評為浙江省的數(shù)字化工廠。
“一開始我們把合格率作為第一訴求,結(jié)果它帶來了整個流程的變化和全面的效益提升,也更加堅定我們選的路是對的。在這個基礎(chǔ)上,我們決定要全面推進數(shù)字化。”慕曉宇說。
胎面壓出工藝的“自動駕駛”是中策橡膠全面數(shù)字化戰(zhàn)略的新近成果,也是行業(yè)內(nèi)的首創(chuàng)。
“胎面壓出就像搟餃子皮,餃子最重要的功夫就是在皮兒里,餃子皮兒的功夫到了,餃子才好吃?!蹦綍杂钫f,但輪胎橡膠從模具里壓出時還是熱乎的,通過連續(xù)輥道時極易變形,用傳統(tǒng)的手段很難達(dá)到理想的效果。
過去,要等到一車胎面生產(chǎn)完之后才會進行質(zhì)量檢測。如檢測不合格,就只能做報廢處理,再返回到第一道密煉工序,從頭來過。對能耗、人力成本造成很大的浪費。
阿里云“工業(yè)大腦”算法工程師葉斯介紹,針對這些問題,技術(shù)團隊制訂了完整的流程改造計劃。首先,完善了生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集。如果出現(xiàn)漏掃碼,會通過釘釘實時上報給管理人員,保證數(shù)據(jù)實時上傳至云端。
下一步就是基于數(shù)據(jù)進行工藝參數(shù)的優(yōu)化。胎面的種類規(guī)格有上百種,一條胎面壓出的產(chǎn)線每隔半小時就要換一種規(guī)格。規(guī)格頻繁切換,參數(shù)也要不停重置。過去,工廠基于人工經(jīng)驗或過去幾周的平均值進行參數(shù)設(shè)置,經(jīng)常出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致胎面壓出的重量、尺寸不合標(biāo)準(zhǔn)。
引入“工業(yè)大腦”的工藝參數(shù)模型和優(yōu)化算法后,可以為每個規(guī)格設(shè)定更優(yōu)的工藝參數(shù),在每次下發(fā)任務(wù)前進行調(diào)節(jié)。通過對前寬、后寬等數(shù)據(jù)的前置分析、預(yù)測和控制,還能提前10分鐘判斷橡膠壓出的重量和尺寸,把事后回爐變成事先調(diào)整。
但如果只是推薦參數(shù),技術(shù)團隊發(fā)現(xiàn),無法與作業(yè)員形成有效互動,容易存在不使用、不參考的問題”。為了讓這套數(shù)字化技術(shù)能真正發(fā)揮作用,中策橡膠又聯(lián)合阿里云開創(chuàng)性地將“參數(shù)推薦”改為“自動駕駛”,形成了有效的生產(chǎn)操作閉環(huán)。
“自動駕駛”改變了人們對自動化必須要有機械臂的迷思,巧妙地把大數(shù)據(jù)、AI與自動化技術(shù)相結(jié)合,無需花費數(shù)千萬元購置大型設(shè)備,就實現(xiàn)了產(chǎn)線的自動控制和生產(chǎn)效益的提升。
“自動駕駛”在工業(yè)領(lǐng)域已引發(fā)廣泛關(guān)注。在云南昆明的錦江垃圾焚燒廠,通過“自動駕駛”實現(xiàn)了“一鍵焚燒垃圾”,穩(wěn)定性大幅提高,排出氣體的CO含量也大幅降低。
與垃圾焚燒的“自動駕駛”相比,輪胎胎面壓出產(chǎn)線的“自動駕駛”實現(xiàn)難度更高。這是因為,前者是一個不間斷的重復(fù)過程,而后者需要根據(jù)上百種不同品種規(guī)格的胎面生產(chǎn),實時調(diào)整產(chǎn)線,相當(dāng)于挑戰(zhàn)了柔性生產(chǎn)的極限:每半個小時就要更換產(chǎn)線。
“就像在鄉(xiāng)間小道上,常常會遇到坑,車子就要停下來重啟?!比~斯說。
盡管技術(shù)難度高,但目前在多個規(guī)格輪胎的胎面壓出上都表現(xiàn)穩(wěn)定。中策橡膠正計劃將“自動駕駛“推廣到下沙基地各工廠的全部15條胎面壓出生產(chǎn)線。
2018 杭州云棲大會上,中策橡膠集團高級副總經(jīng)理張利民說:“以前,我們也通過自身50多年的專業(yè)積累和對數(shù)據(jù)的認(rèn)知優(yōu)化了某些生產(chǎn)流程,但阿里云的大數(shù)據(jù)處理方法改變了我們對數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)認(rèn)知,把沉默的數(shù)據(jù)價值發(fā)揮到極致。”
作為集團的“一把手工程“,中策橡膠成立了中策-阿里云項目組,以董事長沈金榮為核心,高級副總經(jīng)理為項目負(fù)責(zé)人,項目組由企劃部牽頭——這是負(fù)責(zé)集團戰(zhàn)略落地的部門,計算機中心、硬件裝備中心、產(chǎn)品研發(fā)部門、制造部門、品管部門等共同參與。
這一年,中策橡膠集團總部搬到了錢塘江畔1號大街1號的的新園區(qū)。園區(qū)里專門設(shè)立了一間數(shù)字化轉(zhuǎn)型的展廳,一塊數(shù)據(jù)大屏實時展現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù),以及一些重要指標(biāo),如:人員數(shù)、產(chǎn)值、合格率。
這些指標(biāo)清楚地展現(xiàn)了制造企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的三大訴求:產(chǎn)品質(zhì)量要提升,產(chǎn)品成本要下降,還要提高產(chǎn)能。如今中策橡膠正在一一實現(xiàn)。
未來,中策有一個“宏偉的規(guī)劃”:打造行業(yè)級的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,帶動全產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級,尋找下一個“中策”。
好消息是,技術(shù)正在讓行業(yè)的成功經(jīng)驗變得更容易復(fù)制。據(jù)葉斯介紹,在新的產(chǎn)線和新的工廠,交付時間可以從幾周縮短到幾天。“只用拖動組件和調(diào)試就能上線,不用從頭開始寫代碼?!?/p>
這是因為“工業(yè)大腦”的算法、優(yōu)化模型、機器控制能力都實現(xiàn)了“原子化”,只要做出一個標(biāo)桿,就可以把參數(shù)、算法開放出來,讓更多企業(yè)受益,成為“下一個中策”。
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